雅克拉氣田是中石化最大的整裝砂巖凝析氣田,已連續穩產十三年,超方案設計三年,天然氣采出程度高達44.8%,氣田開發進入中后期,穩產難度越來越大。
面對穩產難題,雅克拉采氣廠緊緊牽住“增加SEC儲量”這個牛鼻子,通過持續開展拓展資源、精細挖潛、精細管理工作,實現了SEC儲量連續三年穩定增長,累計新增SEC儲量26億方,儲量替代率101.6%。
滾動擴邊,不斷拓展儲量新陣地。近三年,通過開展構造精細解釋和建模數模研究,認為氣藏北部剩余油氣富集,先后部署了5口擴邊井,單井產能9萬方/天,新增SEC儲量6.0億方,新增含氣面積8.2平方公里,天然氣地質儲量24.8億方。
除了緊盯主力氣藏,他們也在邊邊角角找“金豆豆”。2017年雅東5號構造的YD1井首次獲得突破,日產油50噸;2018年部署的YD1-1H井再獲日產油63噸的高產油氣流,標志著該構造含油氣面積的進一步落實,新增含氣面積4.0平方公里,天然氣地質儲量6.5億方,后續還將陸續部署3口新井。
精細挖潛,持續增加儲量動用程度。砂巖氣藏就像很多個“夾心餅干”,看似一個整體,實際上內部結構很復雜。為了最大限度地動用剩余油氣,他們持續開展精細小層刻畫,盡可能解剖“夾心餅干”的內部結構,從每一個小層里挖掘剩余油氣。
通過研究,小層由6個細化到16個,開發層系由2套細分為4套,建立了5種剩余油分布模式,落實未動用儲量油69.2萬噸,氣35.8億方,為剩余油的精細挖潛奠定了基礎。近三年,先后實施措施9井次,單井產能9.2萬方/天,新增SEC儲量6.01億方。
精細管理,進一步夯實老井穩產基礎。氣藏開發受水侵的影響,遞減加快,開發效果變差。他們通過持續評價氣井合理產能、研究水線方向,提前進行預警管理,對高風險井進行優化調整,盡可能實現氣藏的均衡水侵。
2018年,重點對水侵風險最大的“中部高滲風險區”進行優化,對位于水線推進方向的氣井調減9井次,調減天然氣產量22萬方,含水由28%下降至15%,天然氣自然遞減率14.0%,較2017年降低1%。近三年,通過老井精細管理降遞減,累計新增SEC儲量8.5億方,進一步夯實了老井的穩產基礎。
2019年,雅克拉氣田即將進入快速遞減的關鍵節點,采氣廠將鎖定“雅克拉不進入快速遞減階段”這個總目標,持續開展精細管理、精細挖潛和滾動擴邊工作,預計年老井優化調整4井次,實施措施7井次,部署新井6口,累計新增SEC儲量8.63億方,為氣田的高質量、可持續發展“添加動力”。(何云峰 吉小強)
責編:張嘉誠
關注微信公眾號(kjxw001)及微博(中國科技新聞網)

