自6月1日起,齊魯石化塑料廠成品車間包裝線維修業務和人員,優化整合至運維中心,進一步提升了維保業務工作效率和水平。
近年來,齊魯石化持續推進專業化重組,優化資源配置、再造業務流程,先后對熱電、水務、儲運等16個專業進行重組,涉及人員7700余人,徹底打破“大而全、小而全”的管理壁壘,形成“大專業”的管理格局,進一步激發內生活力,資源利用效率和企業效益大幅提升。
打破廠際圍墻,穩步推進專業化重組
齊魯石化建廠50多年,歷史遺留問題制約企業提質增效升級。各單位各自為戰、各算各的賬,無形中形成了廠際圍墻,人員、技術、設備等資源難以在全公司內統一優化調配。
為突破發展瓶頸,齊魯石化堅持頂層設計,認真聽取一線員工的意見建議,形成“加快推進實施專業化重組,最終實現核心業務做優做強”的總體思路。
重組之初,面對干部員工的疑慮、擔憂,齊魯石化自上而下深入開展“面對深化改革如何看、怎么辦”全員大討論,將形勢任務教育貫穿重組全過程,講形勢、轉觀念、傳壓力,激發干部員工的責任感和主動性。
重組過程中,他們堅持“資產隨業務走、與生產裝置關聯緊密的固定資產屬性不變,人隨業務走、劃轉按在冊,基本薪酬不變、優化考核機制”原則,合理切割業務、劃分人員、實施一體化考核,避免推諉扯皮,穩定人心。
實施集約化管理,整合提升專業技術水平
專業化重組后,各專業之間強化技術交流,小分隊整編成了集團軍,專業技術、管理水平持續提升。
生產運行維護中心重組,把全公司的機電儀力量擰成了一股繩。許多分散在各廠的重活、難活,從原來的看變為現在的干,增效顯著。
GB1201壓縮機是乙烯裝置的心臟,采用日本三菱重工技術,投運20年來,檢修工作全部外委完成。2017年大檢修,重組后的運維中心組織精干力量,首次實現了對GB1201壓縮機自主檢修,并成功消除制約裝置長周期運行的頑疾。2018年,齊魯石化乙烯裝置平均小時產量提高到99.15噸,創歷史最高紀錄。
GB1201壓縮機檢修項目負責人李震感慨地說:“重組后,專業人干專業事,技術力量可隨時調配,開展跨區域技術攻關,許多外委的活兒都轉為自己干。”干部員工逐步感受到了重組帶來的效應和變化。
截至今年6月底,用工總量比專業化重組前減少2590人,人工成本利潤率大幅提升,實現員工、企業共贏。
重組“回頭看”,機構精簡促進效能提高
專業化重組是長期作戰,專業化運行是系統工程。齊魯石化建立專業化重組問題協調、工作督辦與考核激勵等三項機制。公司領導帶隊,主管部室牽頭,開展專業化重組“回頭看”,全面梳理存在的問題,并定期召開專題會議,及時協調解決相關問題;嚴考核、硬兌現,全過程跟蹤各項工作落實情況。
在“回頭看”過程中,以保障生產運行、提升效率效益為出發點,切實發現并解決問題,理順專業管理機制,先后實施了運維中心電氣實驗室、熱電廠動力管理計量業務調整、乙烯動力站區域資源優化等業務整合。同時,結合專業化重組后的管理急需,編制業務流程手冊,理清理順400多個業務流程,標注關鍵環節形成的工作表單760個,并對公司800多項業務進行重新劃分。
“重組再優化后,各項工作效率不斷提升,工作明顯提速,更好地助力企業發展。”齊魯石化企業管理處處長陳維斌深有感觸地說。
深化改革無止境。專業化重組基本完成后,齊魯石化著力推進三項制度改革,精簡機構、提高效能,建立精簡高效的管理體系、運行體系。2018年至今,齊魯石化按照“先后勤服務單位、其次專業機構、最后輔助生產單位”順序,再減少處級機構11個、降幅22%,減少基層科級機構111個,降幅21.6%,優化整合崗位334個。劉芳芳
[ 責編:肖春芳 ]
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